坚持不懈 持续攻关 川渝页岩气钻完井关键技术取得重大突破
——记中国石油川庆钻探工程有限公司页岩气钻完井技术研究团队
来源:中国企业报 作者:张德军 周长虹 连太炜
页岩气工厂化钻井作业现场 |
近年来,国家不断推进清洁能源发展计划,加快实施“蓝天保卫战”,同时我国天然气对外依存度超过40%,油气供需矛盾极为突出。川渝页岩气资源量位居全国之首,是国家页岩气示范区建设和中石油天然气主力增储上产区域。前期形成的第一代页岩气工程技术初步实现工业化开发,但随着2014年以来国际油价持续走低,2020年甚至跌破20美元/桶,使得国内外页岩油气开发作业者与服务商均陷入经营困局,导致了美国页岩气巨头切萨皮克等生产商破产,长水平段水平井钻完井成本面临巨大挑战,迫切需要技术升级换代。
为此,从“十三五”开始,中国石油川庆钻探工程有限公司页岩气钻完井技术研究团队,以国家重大专项为依托,坚持不懈,持续攻关,创建了新一代山地页岩气提速模板,在油基钻井液、长水平段导向钻井、水平井压裂、工厂化作业等关键技术方面取得重大突破,发展形成了新一代页岩气钻完井技术体系与标准,在长宁-威远、昭通国家级页岩气示范区规模应用,部分成果已推广应用至泸州等深层页岩气,实现了提速、增产、降本和安全、环保的目标,保障了页岩气的可持续开发,研究成果荣获中国石油天然气集团有限公司科技进步一等奖。
项目主要完成人为韩烈祥、钱斌、李维、张德军、冉启华、张永强、吴春林、谭宾、李跃纲、谢意、连太炜、曾小军、周长虹、欧阳伟、李洪兴、李玉飞、万伟、吴朗。
川渝页岩气开发面临以下几大挑战:一是开发不断向山区拓展,纵向存在多个漏失层,目标地层微裂缝发育,钻井垮塌、井漏等复杂多,严重制约钻完井提速提效;二是山区平台容量低、工厂化作业程度低、效率低,水平井钻完井技术不满足高效开发需要,影响建产速度;三是钻井难度高、压裂规模大,旋转导向等高端装备依赖进口,普及率低、停等多、工艺不成熟,导致单井工程费用高,页岩气开发盈利能力差。
针对上述挑战,项目组以“降复杂、缩周期、控成本”为目标,从提速模板创建、强封堵油基钻井液、高端导向钻井、水平井高效固井等6方面开展攻关,实现了页岩气工程技术新的重大突破,建立了第二代山地页岩气钻完井关键技术体系与标准,安全环保与投资回报水平进一步提升,支撑了川渝页岩气规模效益开发。
创新了页岩气提速模板创建技术,不断引领提速提效。提出“地质、工程、管理”交互融合理念,充实混合流态雾化钻井防漏、遇水膨胀固化复合堵漏等先进实用技术,有效解决浅表层漏失难题;开发了基于大数据深度分析和钻井知识库的钻井模板生成软件,形成的第三代提速模板支撑钻井提速50%;通过“一井一策”的精细化钻井设计,精益管理提高施工队伍整体水平,创造了10项钻井纪录,技术指标全面赶超国外公司。
创新了页岩气水平井高端导向钻井技术,实现技术服务转型升级。发明钻柱扭摆滑动钻井方法,开发了安全控制模块与智能导向软件,集成“近钻头伽玛成像+元素录井辅助”的地质工程一体化导向技术,机械钻速同比提高20%,优质储层钻遇率提高到97.4%,水平段最长3124米;自主研发了旋转导向系统,形成以振动控制、导向PDC为核心的旋转导向配套技术,“造斜段+水平段”同比提速25%,首次实现川渝页岩气“造斜段+水平段”一趟钻完成。
升级了强封堵油基钻井液技术,事故复杂与成本显著降低。利用“固液协同增强乳化稳定性”“三元复合封堵”机理,发明了梳型分子结构主乳化剂,油基钻井液技术全面升级,实现近“零滤失”,复杂时效从2.33%降至0.92%;研发了油膨胀胶结复合树脂等3种关键处理剂,形成油基钻井液堵漏技术,一次堵漏成功率达62.8%。
形成了页岩气水平井高效压裂技术,降本增效明显。构建了多裂缝动态扩展预测模型、多簇暂堵转向裂缝延伸压裂设计与实时调整方法;形成了密切割高强度压裂技术,单井测试产量有效提升;建立了“石英砂替代陶粒”新型混合压裂改造技术,单井支撑剂费用降低30%。
完善了页岩气水平井固井技术,固井质量持续提升。研发了高效冲洗型抗污染隔离液体系,研制了基于层析成像原理的固井顶替模拟装置与“Ω”碰压胶塞,创新了多因素耦合的顶替效率计算方法,开发了顶替效率分析软件,水平井段平均固井声幅优质率由52.7%提高到83.2%,固井质量大幅提升。
升级了山地页岩气工厂化作业模式,施工效率大幅提升。发展了山地工厂化平台设计,研制了页岩气五级分离投产装备,优化了工厂化钻井、压裂模式,形成了页岩气井快速投产技术,完善了山地工厂化作业技术体系,作业效率进一步提高。
如今,川渝页岩气钻完井关键技术成果不断完善和产业化应用,在长宁-威远、昭通国家级示范区等全面推广应用近千井次,在“勺”型井、上倾井等复杂工艺井逐年增多、水平段长增加7%情况下,钻井周期缩短12.9%、平均建井周期缩短17.8%,钻探的泸203井获得137.9万方/天的高产,强力支撑了页岩气快速规模上产,高效建成了川南页岩气生产基地,促进了页岩气产业快速发展。近2年技术成果服务收入20.77亿元,实现利润1.13亿元,节约费用10.84亿元,取得了显著经济及社会效益。